5一、原因分析:
1、白泥呈碱性,不但含的水分大,而且黏性也大,流动性和分散性非常的差。
2、烘干机进料斗结构我们可以见下图1。进料斗上部为长方体,结合面有死角,容易结料;下部溜子外部打了浇注料以后,内部高湿、高黏性物料就得不到热量,物料与溜板容易发生黏结,而形成堵料现象。
二、解决方案如下:
针对炉体的结构特点,我们河南红星烘干机设备厂技术人员设计了如图2的改进方案,供用户参考。
1、烘干机进料斗上部由原来的长方形变成圆形,减少了物料黏结死角,使物料流动更加通畅。
2、下部的溜槽与上部分离开,可以用耐火砖砌墙支撑,由半封闭的改成尚开的,这样高温气流在流动的时候,对物料有着快速烘干的作用,且尚开式更有利于下料的流畅。溜槽采用锅炉钢板或耐火钢板制作,避免用钢板引起高温烘烤变形,影响使用寿命。
烘干机的圆形进料斗安装在炉体上方,湿潮的物料直接由上方喂入,落在尚开的溜槽上,而溜槽钢板浇注在耐火砖中,受高温烧烤的耐火砖将热量传给溜槽底钢板,使湿料不容易粘在其上,而是顺溜到烘干机筒内。
进料装置在沸腾内的纵向宽度为350mm,而炉体纵向宽度为2550mm,纵宽占炉体宽度的13.7%。炉体中间的挡火墙在纵向是通长的,而进料装置在其前面。由于混合室的体积足够的大,达28.4m3,横截面积9.2m2,进料装置的断面积约0.4m2,这样的风速不会导致风阻的增加。也不会影响系统其它参数的显著变化,实际使用状况也证明了这一点。

